獲取短信驗證碼
2023-10-27
來源:火電圈
(版權(quán)歸原作者或機構(gòu)所有)
某電廠兩臺機組的汽輪機采用全新一代超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、抽汽凝汽式660 MW汽輪機。機組從機頭至機尾依次串聯(lián)1個高壓缸,1個中壓缸和2個低壓缸。其中高壓通流反向布置,共12個壓力級;中壓通流正向布置,9個壓力級;低壓通流雙分流布置,共2×2×5個壓力級。
高壓模塊中,高壓外缸采用傳統(tǒng)中分面結(jié)構(gòu)。高壓缸配汽方式為節(jié)流配汽,上下切向進汽。新結(jié)構(gòu)對稱、變形小,機組啟動過程中,圓周間隙均勻,對機組啟動有利。在機組試運中,1#軸振多次出現(xiàn)異常增大現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn)高壓缸膨脹受大管道阻礙、高壓內(nèi)缸靜子與高壓轉(zhuǎn)子中心偏差較大,經(jīng)調(diào)整處理后,機組異常振動得以解決。
1 機組啟動期間振動介紹
機組定速3 000 r/min時,各軸承振動優(yōu)良,但在升負荷過程中1#軸振多次快速增大,減負荷后振動幅值回落。早出現(xiàn)振動增大的負荷大致為343 MW,隨著負荷升高,1#軸振幅值突增,幅度也在增大。在1#軸振幅值異常增大期間,其他軸振幅值變化不大。圖1是機組帶負荷至503 MW期間1Y軸振瀑布圖,從圖1可見,1#軸承基頻振動一直穩(wěn)定,且幅值較??;1Y軸振動增大主要系低頻振動所致,低頻振動頻率為27.3 Hz。
圖1 1Y軸振動瀑布圖
現(xiàn)場嘗試了改變軸承潤滑油供油溫度、啟動頂軸油泵、強制CV1和CV2形成不同的開度等試驗,后兩項措施對振動無明顯影響。降低潤滑油供油溫度可使振動波動的負荷點提高30~50 MW,即對低頻振動有抑制作用,但效果有限。
總結(jié)機組1#軸振存在如下特點:
(1)1#軸承振動為低頻振動,振動頻率為27.3 Hz;
(2)潤滑油溫度從40℃降低至36℃后,對低頻振動有抑制作用,但抑制程度有限;
(3)機組振動突增的負荷點并不確定,同一負荷點有時振動比較穩(wěn)定,有時振動幅值大幅增加;
(4)1#軸承金屬溫度存在隨機組負荷升高而下降的趨勢,從并網(wǎng)初期的79℃,已經(jīng)降低至570 MW時的68℃左右(期間油溫降低約5℃);
(5)機組負荷約570 MW時,1#軸承振動增大時其幅值超過200 μm。
由于升高負荷過程中1#軸振幅值多次異常增大,影響機組安全運行,需分析處理。
2 振動分析
從振動現(xiàn)象看,機組軸振異常主要是1#軸承處,重點對1#軸承振動原因進行分析。
汽輪機高壓轉(zhuǎn)子出現(xiàn)低頻振動,主要可能原因為:摩擦振動、油膜渦動、汽流激振。出現(xiàn)摩擦振動時工頻振動的幅值及相位會有明顯變化,與該機特征不符。
汽流激振屬于自激振動,與負荷有關(guān),主要發(fā)生于高參數(shù)大容量機組的高壓轉(zhuǎn)子上。其振動會隨著負荷增大到某一臨界負荷時瞬間發(fā)散,有較好的重復(fù)性。振動頻率與轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速相關(guān)。汽流激振的發(fā)生與汽輪機蒸汽流量有一定的關(guān)系,而與工作轉(zhuǎn)速無關(guān),這是它與油膜渦動的主要區(qū)別。
從機組的振動特點看,與汽流激振相似。在機組負荷增大后,1#軸承負載明顯減輕,降低了軸承的穩(wěn)定性,同時汽流激振力增大,造成1#軸振發(fā)生蒸汽自激振動??梢源_定1#軸承振動過大由汽流激振引起。
根據(jù)目前公認的研究成果,汽輪機汽流激振來自3個方面:即葉片頂隙激振、密封流體激振與作用于高、中壓轉(zhuǎn)子上的不均衡靜態(tài)蒸汽力[1]。簡言之:汽輪機轉(zhuǎn)子中心相對靜子中心的靜偏心(由于機組安裝不規(guī)范、徑向通流不均勻或者機組運行一段時間后滑銷系統(tǒng)間隙變大導(dǎo)致汽缸跑偏產(chǎn)生)使動靜間隙不均致轉(zhuǎn)子沿轉(zhuǎn)動方向發(fā)生渦動,產(chǎn)生葉頂間隙激振;轉(zhuǎn)子、靜子間不同心或動態(tài)偏心渦動,使汽封各齒間形成的腔室空間大小不均,導(dǎo)致各腔室的蒸汽壓力不均勻,會產(chǎn)生一個垂直于轉(zhuǎn)子偏心方向的合力,加劇轉(zhuǎn)子渦動,發(fā)生密封流體激振。總之,汽流激振主要是缸內(nèi)動靜間隙不均勻引起的振動。
3 處理措施及結(jié)果
根據(jù)上述1#軸承振動原因分析,停機后檢修時立足于查找引起汽流激振的高壓缸“跑偏”原因是處理1#軸承振動的主要方法;適當增加1#軸承載荷是輔助手段。
機組停機冷卻到常溫后:
(1)拆除高壓缸上半端汽封,按圖2測量高壓轉(zhuǎn)子與外缸左、右、上方向“Y”值,確認是否存在跑偏情況(兩側(cè)端汽封處徑向尺寸“Y”值符合設(shè)計要求,即認為整個高壓徑向通流間隙正確)。
圖2 高壓轉(zhuǎn)子與汽缸定位尺寸示意圖
高壓缸兩端轉(zhuǎn)子與汽缸相對位置實測值如表1所示。
表1 高壓轉(zhuǎn)子與汽缸定位尺寸
表1數(shù)據(jù)顯示,相對廠內(nèi)總裝測量值而言,檢修時左側(cè)測量值變大,而右側(cè)測量值變小。這表明汽缸相對轉(zhuǎn)子產(chǎn)生了向左的位移,汽缸向左跑偏。高壓動靜中心偏移量汽機端(1#軸承端)1.01 mm,電機端(2#軸承端)0.28 mm。
復(fù)裝時,自由狀態(tài)下重新配準貓爪和立鍵墊片,恢復(fù)動靜間隙為廠內(nèi)總裝值,以校正高壓通流動靜中心偏差,保證徑向間隙均勻。
(2)根據(jù)經(jīng)驗,查找并排除干涉。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)高壓排汽管與支架干涉,詳見圖3。
圖3 高壓排汽管與支架干涉部位
高排管與支吊架門梁擋干涉,會影響高壓缸膨脹,此外還會引起高壓缸向一側(cè)“跑偏”。為此,停機檢修時將擋塊割除,留出足夠膨脹間隙,見圖4。
圖4 高壓排汽管與支架
在恢復(fù)中心及處理干涉問題后,再次開機,THA工況下1#軸承未出現(xiàn)振動過大問題,整個軸系振動良好,運行穩(wěn)定。
THA(660 MW)工況下,機組穩(wěn)定運行畫面見圖5。
圖5 THA工況機組運行畫面
4 總結(jié)
汽輪機運行過程中動靜間隙周向不均勻是引起汽流激振的主要原因。高壓缸膨脹受阻導(dǎo)致高壓通流間隙一致性變差,同時汽缸跑偏加劇了動靜間隙的不均勻度。通過以高壓缸端汽封處動、靜間隙為基準校正通流間隙,保證高壓缸自由膨脹,防止滑銷系統(tǒng)跑偏是解決汽流激振問題的有效手段。采用上述手段后,機組振動問題得到徹底解決。
1